是從別處收集來的
圖紙簡介: 某印染廠廢水處理達到回用,用于廠區綠化,洗車等。 投稿網友: toyewei1234 上傳時間: 2013-04-29 圖紙
印染廢水處理方面技術交流可加QQ369534199
印染廢水處理現場圖
最新電鍍和印染廢水處理技術
印染廢水處理中,將廢水中的可溶性或不溶性污染物,部分或全部通過物理、化學或生物的方法將其以污泥的形式從廢水中分離出來,使廢水得到凈化。印染污泥來源于廢水處理的各工序,主要包括廢水的預處理玻璃鋼格柵渣、物化污泥、生化污泥。廢水處理所采用的工藝和處理深度不同,污泥量也有所差異。 1.柵渣 因紡織印染的原料、工序不同,棉紡印染、毛紡印染、絲綢染整和麻紡印染行業廢水的預處理柵渣均有所不同。 棉紡印染行業:預處理柵渣主要來源于天然纖維素除雜、紗線整理、坯布處理等工序排出的細小纖維、紗線、碎布條等。此外,牛仔服裝行業的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的廢水中含有大量細沙,沙量較大(約占整個洗漂廢水處理廠污泥量的50~70%)且易沉積板結,需及時清理,否則整個廢水處理系統都可能發生泥砂沉積現象,影響污水處理效果。毛紡印染行業:毛紡織行業使用的原料大部分為動物性毛纖維,主要為羊毛。選毛、洗毛等工序排出廢水中含有羊毛上塵砂、植物草刺、細毛
圖紙簡介: 包含印染廢水的處理和回用處理工藝流程,處理能力為每天1500立方 投稿網友: canmanxu 上傳時間: 2013-09-09
工藝為脈沖水解+普通好氧(無填料),廢水為印染洗布水等,進水COD較低,上周發氧池突然變白,之前二沉池出水比較渾濁,但好氧池還顯正常,上周中好氧池突然變白,二沉池出水非常渾濁,水顯白色,帶一點點黃色。懷疑是活性污泥大量死亡。之間進水COD一直在300多,上周突然漲到5、600,PH值之間一直在8至9之間,上周突然降至6至7之間。進水量變化不大。不知道是不是水質變化的原因。另外,這種情況該解決呢?
廢水處理技術按其作用原理,可分為物理法、化學法、物理化學法和生物法等等。但是廢紙造紙廢水中CODCr組分間的分子量差異較大,采用單一的處理方法只能去除其中一部分CODCr物質,難以取得滿意的效果,所以必須采用綜合處理技術。1物理法物理法是指用機械的、物理的手段去除廢水中懸浮狀態的污染物,常作為廢水的預處理,去除廢水中不溶解的、粒徑較大的雜質,以回收廢水中的纖維、降低生化系統負荷,包括機械過濾(如格柵、篩網、微濾機、濾床)、澄清(沉淀)、浮上(浮選)等方法。格柵、篩網等一般去除像碎漿過程中紙漿攜帶的較大的砂石、鐵絲、玻璃、塑料包裝等粗雜質。對于廢水中含有的大量細小纖維,目前國內造紙廠常用斜篩或過濾機等纖維回收設備進行回收。沉淀設施主要有平流式、豎流式和幅流式沉淀池三種,其中平流式沉淀池最為常用,但由于其過水斷面大,水流處于湍流狀態,水流短路,不利于廢水中懸浮物的下沉,造成了生產能力不大,設備龐大,處理效率低等問題。后來出現的斜板(斜管)沉淀池,在沉淀區傾斜地裝設一組平行板或
摘要:我國造紙廢水量大,其中含有大量有機物和難降解物質,如何應用造紙廢水治理技術,化害為利,回收、回用資源,促進生態環境保護與造紙工業可持續發展,具有重要的現實意義。為了研究造紙廢水處理的優良工藝,本文在查閱相關資料的基礎上,總結造紙廢水處理的常用新方法——粉煤灰、人工濕地技術、厭氧技術的應用及其優缺點,指出了今后的發展趨勢和研究方向,并提出了造紙廢水的污染防治應從新技術的研究著手,因地制宜,探索合適的處理工藝。關鍵詞:造紙廢水 粉煤灰 人工濕地 厭氧技術目前,我國有大中小型造紙廠總數10000余家,年排放廢水量高達40多億m3,占全國廢水總排放量的十分之一,造紙廢水中的BOD5年排放量200多萬t,占全國廢水總排放中BOD5的25%。因此,如何應用造紙廢水治理技術,化害為利,回收、回用資源,促進生態環境保護與造紙工業可持續發展,具有重要的現實意義[1]。1.造紙廢水的來源及特點在制漿(化學法)和造紙生產過程中主要產生三類廢水:黑(紅)液、中段廢水和紙機白水。黑(紅)液主要是蒸煮制漿廢水,中段水包括紙漿洗滌、篩選、漂白廢水,紙機白水為抄紙車間廢水
我國日排放印染廢水量為(300~400)×104t,是各行業中的排污大戶之一。印染廢水主要由退漿廢水、煮煉廢水、漂白廢水、絲光廢水、染色廢水和印花廢水組成,印染加工的四個工序都要排出廢水,預處理階段(包括退漿、煮煉、漂白、絲光等工序)要排出退漿廢水、煮煉廢水、漂白廢水和絲光廢水,染色工序排出染色廢水,印花工序排出印花廢水和皂液廢水,整理工序則排出整理廢水。通常所說的印染廢水是以上各類廢水的混合廢水,或除漂白廢水以外的綜合廢水。 印染廢水的水質隨采用的纖維種類和加工工藝的不同而異,污染物組分差異很大。印染廢水一般具有污染物濃度高、種類多、含有毒有害成分及色度高等特點。一般印染廢水pH值為6~10, CODCr為400~1000mg/L,BOD5為100~400mg/L, SS為100~200mg/L,色度為100~400倍。但當印染工藝、采用的纖維種類和加工工藝變化后,廢水水質將有較大變化。近年來由于化學纖維織物的發展,仿真絲的興起和印染后整理技術的進步,使PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類物質)、新型助劑等難生化降解有機物大量進入印染廢水,其CODCr濃
1印染廢水常用吸附方法活性炭是最早應用也是迄今為止最優良的脫色吸附劑,通常由木材、秸稈等含碳物質經高溫碳化和活化而得到。活性炭主要是由碳元素組成碳六環的堆積,由于排列不規律性的碳六環使活性炭具有多微孔及比表面積大的特征,使之成為應用最早也是迄今為止最為優良的吸附材料。[2]采用活性炭可以有效去除廢水中的活性染料、堿性染料、偶氮染料。活性炭對多種染料具有良好的吸附性能,尤其對溶解性的有機物具有優良的吸附效果。樹脂吸附劑是在甲苯等有機溶劑存在下,由苯乙烯和二乙烯苯等單體通過懸浮共聚法制得的魚籽樣的小圓球。近年來,隨著離子交換樹脂、吸附樹脂和復合功能樹脂結構的成功改良,樹脂吸附法在化工廢水的治理與資源化過程中起到了重要的作用。[3]在染料廢水處理方面,有研究專家針對染料廢水合成了具有不同物理化學特性的樹脂,在對印染廢水的處理中取得了較好的效果。這些常用的吸附方法在對印染廢水處理中都具有明顯的吸附
鐵碳微電解要求進水是酸性的一般PH控制2-4提供微電解反應去除一部分有機物。通常被用在化工、制藥、印染廢水處理中。下面我們就來了解一下鐵碳微電解填料對印染廢水處理。 目前,印染廢水普遍采用生化法、混凝沉淀法、混凝氣浮法和活性炭吸附法進行處理。這些方法投資費用高,管理難度大,脫色效果和去除率都不理想。印染廢水水量大、色度深、堿性強、水質變化大,難降解有機污染物含量高。應用于各種規模的印染企業的廢水治理工程,收到了良好的效果。 鐵炭微電解法處理實際生產染料廢水,實驗結果表明,微電解法對污染廢水有明顯的去除效果,進水pH為1左右、接觸時間為0.5h時,COD的去除率在60%左右,色度去除率大于94%;微電解法主要是通過氧化還原作用和鐵的絮凝作用去除COD和色度。 利用微電解法處理染料廢水,CODcr去除率達67%左右,脫色率幾近100%。結果表明酸性廢水有利于去除CODcr和脫色,選
印染廢水處理是較難處理的。廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、酸堿、纖維雜質、砂類物質、無機鹽等。今天我們就來看一看某印染廢水處理案例分析。 山東某紡織印染廠主要生產棉針織產品,廢水主要來源于漂煉(包括退漿、煮煉等)、染色、皂洗等生產工序,另外還有少量的生活污水。由于該廠產品種類較多并且隨客戶的需求而變化,因此所用染料種類較多,且每天的用量及種類規律性不強。采用的染料主要包括直接染料、還原染科、硫化染料及活性染料,染色過程中還需加助劑、堿等化學藥劑,所用漿料為淀粉與聚乙烯醇。因此,廢水中含有大量殘余的染料、助劑、漿料、廢堿、纖維雜質、無機鹽等,有機物含量高、色度大、pH值變化大,若不經處理,直接排放,勢必對周圍環境造成嚴重污染。 該廠每日排放廢水量為400m3/d,其中:漂煉廢水為140-160m3/d,印染廢水為150-170m3/d。綜合廢水水質為COD=700-900mg/L,BOD=180-230mg/L,pH>9,SS=150-200mg/L,色度>400倍。
中國造紙廢水處理實踐與研究
現在對于印染廢水的處理,不外乎混凝沉淀、水解酸化、生物接觸氧化等等,我覺得這在工藝上還是很煩索,而且也不是很經濟。不知哪位高人能提出新的突破的方法。
1.前言1.1來源印染加工的四個工序都要排出廢水,預處理階段(包括燒毛、退漿、煮煉、漂白、絲光等工序)要排出退漿廢水、煮煉廢水、漂白廢水和絲光廢水,染色工序排出染色廢水,印花工序排出印花廢水和皂液廢水,整理工序則排出整理廢水。印染廢水是以上各類廢水的混合廢水,或除漂白廢水以外的綜合廢水。1.2水質及水量印染廢水的水質隨采用的纖維種類和加工工藝的不同而異,污染物組分差異很大。一般印染廢水pH值為6~10,CODCr為400~?1 000?mg/L,BOD5為100~400mg/L,SS為10 0~2 00mg/L,色度為100~400倍。但當印染工藝及采用的纖維種類和加工工藝變化后,廢水水質將有較大變化。如,當廢水中含有滌綸仿真絲印染工序中產生的堿減量廢水時,廢水的COD ??Cr?將增大到?2 000?~?3 000?mg/L以上,BOD5增大到800mg/L以上,pH值達11.5 ~12,并且廢水水質隨滌綸仿真絲印染堿減量廢水的加入量增大而惡化。當加入的堿減量廢水中CODCr的量超過廢水中CODCr的量20%時,生化處理將很
印染廢水處理中的預處理 紡織印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、堿性大、水質變化大等特點,屬難處理的工業廢水之一,廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、酸堿、纖維雜質、砂類物質、無機鹽等。目前用于印染廢水處理的主要方法有物化法、生化法、化學法以及幾種工藝結合的處理方法,而廢水處理中的預處理主要是為了改善廢水水質,去除懸浮物及可直接沉降的雜質,調節廢水水質及水量、降低廢水溫度等,提高廢水處理的整體效果,確保整個處理系統的穩定性,因此預處理在印染廢水處理中具有極其重要的地位。 目前用于印染廢水處理中的預處理工藝主要有:格柵、篩網、沉砂、調節水量及水質、降溫等工藝組成。根據不同的印染廢水水質采取不同的預處理手段,去除一部分污染物,改善廢水水質提高后續處理單元的處理效果。 1.格柵、篩網 由于印染廢水中含有大量的布毛、線頭、纖維屑等細小的懸浮物,如梭織布的退煮漂廢水、牛仔漂洗廢水等均含有大量的細小纖維懸浮物,混合印染廢水中往往還含有許多的比較大懸浮物質,這些物質會對水泵造成損害對主體處理造成影響,因此在進入泵
大家好,我現在在一個造紙廠工作,這個廠里的環保系統比較老,資料流失也比較嚴重,在操作過程中有一些問題,我希望有哪位好心人能幫幫忙,不勝感激!1、白水(含有大量細小纖維,主要是懸浮物)用的是輻流式沉淀池,在集水池加聚合氯化鋁,在水泵入口管加聚丙烯酰胺。請問如何確定聚鋁和酰胺的加藥量?2、有一個輻流式沉淀池經常有浮漿,請問有什么原因為造成這種現象?怎么去確定?我覺得可能是加藥不足或者是水泵里抽進了空氣,不知道對不對。3、中段廢水(40~50度,大量無機物)采用的是水解酸化+生化曝氣池+兩級斜管沉降池。兩級斜管沉降池前均有平流溝,可能是平流池,也可能用于混合藥品的,沒有泥泵,細長而深,下有十多排孔用于流水。其中一級沉降池不加藥,去除率大約只有10%,二級斜管沉降池加聚鋁和酰胺。按設計圖,是在一級沉降池后加聚鋁,經攪拌,后加酰胺,再攪拌,進入格平流溝,再進入斜管沉降池,但是污泥會在平流溝的最后幾道大量沉積,難以排出,后改在平流溝后兩格加酰胺,但沉降效果不好,出水懸浮物多。斜管沉降池的斜管有大面積的塌陷。請問我們應該在什么位置加藥或采取什么措施可以提高出水水質?<
我們是一家印染廠,上了一套印染廢水處理,能力是300噸/d,正在進行調試,我們采用的工藝路線是先物化后生化的方法。物化是用硅藻精土脫色效果很好但成本較高,生化處理是采用的CAST工藝,現在感覺瀑氣時間每天在20小時,但活性污泥不增反減,請問各位,如何解決這個問題。謝謝!