循環式臭氧催化氧化反應器 隨著國家環保標準的日益提高以及污水回用的要求,以往傳統的污水處理技術已經難以滿足技術的需求,從而提出了污水深度處理的技術需求。
小弟最近需要一些循環移動載體生物膜反應器的資料,請哪位達人幫幫忙提供一些,小弟感激不盡
1、氨氮濃度達到多少才是高氨氮廢水?印染廢水的氨氮濃度一般多高,我這里進水氨氮一般在200,屬于高氨氮廢水嗎?2、出水氨氮在500左右,出水氨氮比進水氨氮高的原因是什么?3、運行良好的反應器VFA濃度一般是多少?200mg/L嗎?4、出水堿度比進水堿度高的原因是什么?5、輔酶F420含量作為厭氧顆粒污泥活性指標是否可行?問題有點多,麻煩各位大俠不吝賜教!
論內循環_IC_厭氧反應器的設計工藝思想
各位大俠有誰測過UV254嗎?UV254可作為有機物指標的替代參數,反映腐殖質類大分子有機物以及含C=C雙鍵和C=O雙鍵的芳香族化合物的含量。我做的是IC反應器,COD的去除效果很明顯,為什么UV254的出水含量比進水還高呢?它應該與COD有相關性的啊。求指教!
現在好多人都在討論IC反應器了,我收集了部分文章,希望對在對此方面研究的人能有所用處,他的格式為*.caj,下面我付上軟件.
個人認為IC反應器的高效能除了一二級三項分離器能保持大量污泥外,內循環流量的實現也是很重要的,內循環的實現使得一二級反應區具有高的上流速度,而這是厭氧系統在沒有好氧曝氣混合攪拌的情況下,提高有機物與污泥間傳質的關鍵。對于一定的沼氣產量,不同的上升和回流管徑,沼氣所能提升的泥水混合物的量是不一樣的,產生的內循環效果也有差異。從這個意義上說,盡量提高內循環量對提升反應器效能就具有很重要的作用。而在現有的資料和書籍中,對于一定產量的沼氣,如何設計內循環系統并沒有提供什么實錄和方法。本人就這個問題向與各位環保同行行進交流,取長補短,共同進步。謝謝!perpetuity825寫于4年一次的2月29日
論內循環IC厭氧反應器的設計工藝思想
論文簡介:在中溫(35±2℃)條件下,利用外循環式UASB反應器處理中高有機濃度的檳榔加工廢水,并著重探討了水力停留時間(HRT)對厭氧消化的影響。 投稿網友:tan0301 上傳時間: 2013-07-29
新手第一個調試項目,UASB,現有如下問題:一、高中低三取樣管,低中正常,高管取樣,渾濁,我不知道用專業的詞怎么講,沉降性也不好,燒杯中的低中樣品都泥水分層了,高取樣管的水樣還是很渾濁,對著光能看到有些小部分沉淀,大部分還是渾濁 這就是要請教各位了,我同事說可以邊進水邊打循環,試問可行性,另外,我試運行了一下,進水泵和循環泵不能很好的配合工作 ,就是說,我想要40的進水量,但是,進水泵如果是40,加上循環泵(滿載是40)就是80,我想各調到20,不就是40了,發現不是,反正好多個調,沒調成 邊進水邊打循環,是在調試初期還是二次啟動后,它的機理到底是想保證出水清澈,還是懸浮泥的再利用?二,公司讓保證進水pH在6.8-7.2,大師們,在現場真的很難做到這么小的誤差的,現場調節池夠大,我也是高液位運行,但是,來水水源是走廠區共用下水道,一路來的,不是酸堿分走的,就是想問,有些網上說是可以到8.5的,但是給公司發日清,超過7.6,就會提醒高了,在下也不想撒謊,少寫點,畢竟調不好寫的再符合范圍也沒用不是,我也有找資料看,但是都是些理論,當然也有說8.5以下
別人那里找來的資料,大家一起學習啊
梟龍風機:13906409308 QQ2067435649見附件
設計三相分離器時遇到一個問題,上升速度控制在2m/h之內,但回流縫的寬度選多少合適?有的資料推薦40-80mm,但是看到一些照片好像很寬的,目測有0.5m,請高手指點一下。
U反應器高5.7直徑9米,投加30噸顆粒污泥,進水cod如何控制?流量?
知識點:機械攪拌器
1.厭氧生物技術處理設施管理人員應該注意的問題 (1) 當被處理生活污水濃度水平較高(CODCr值大于5000mg/L)時,必須通過采取回流的管理方式,回流比根據中具體實際情況分析確定,效的回流,不僅我們可以達到降低進水濃度,還可以不斷增大進水量,數據處理技術設施內的水流分布均勻,避免企業出現短流現象。回流還可以防止進水濃度和厭氧反應器內pH值的劇烈波動,使厭氧反應平穩發展進行,也就是說教師可以同時減少厭氧反應對堿度的需求量,降低。厭氧反應是產能工作過程,出水溫度明顯高于進水.因此對于冬季溫低時,反應器內的溫度恒定,盡可能使厭氧