前段時間在論壇上面看見有同行建議:出水渠貼不同顏色的純色瓷磚能夠在感官上面改善出水透明度和顏色,現做造紙廢水,廢水顏色為茶色(比較淡的茶色),貼什么顏色純色瓷磚好呢?達到重疊后較清澈呢?
二沉池出水堰一般見到的都是三角堰,也有平堰,但是我不知道三角堰與平堰有什么區別?為什么要搞成三角形的?規范規定的的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m具有什么意義?大了怎么樣,小了又怎么樣?請教各位前輩!!
MBR裝置,抽吸用的是愛力浦計量泵,膜絲與泵之間安裝真空壓力計,本來設想的是在出水的流量恒定(1L/h)的情況下看壓力的變化情況。可是在實際過程中,前面膜絲的膜污染越來越嚴重,壓力(負壓)上升的也越來越大,然而出水的流量也跟著壓力的增大變小,這是怎么回事呢? 是MBR抽吸泵不應該使用計量泵嗎?還是所有的抽吸泵都會有這種情況,求指導。
我們公司用的是豎流式沉淀池 現在出水不均勻 我想問一下應該怎樣調節出水堰才能使出水均勻 是做成可調節式的堰槽還是增加堰槽的數目?
目前設計一個初沉池,出水堰的設計遇到了問題,我根據單個三角堰的流量公式:q=1.343*(H)2.47,然后總水量除以單個三角堰的流量,結果三角堰個數才10左右,這個肯定不對的啊,不知是不是這種算法有誤,請高人指點,或者提示一下看什么資料,設計手冊上好像沒有專門講這個的。。。。謝謝
請教各為大俠啊,我們一般都做小型農田水利的泵站,選用最大的泵單機功率也就是110KW的,泵站的出水池一般都是根據以前搞的項目估的一個,查了下水工設計手冊,貌似也沒查出來出水池的 長 寬 深 是怎么計算出來的…… 請各位大哥大姐們 解惑一下啊 不勝感激:)
我是設計水量5萬噸/日水廠,現在實際水量為4.5-5萬噸,基本滿負荷,現在進水cod200-300,ss300-400,bod60-80,氨氮20-30,TP3-4,氧化溝mlss6000-7000mg/L,mlvss3000-3500mg/L,SV30:30-40,污泥回流比100氧化溝出水溶氧2左右,在出水口加10%pac水溶液,加藥量為5-8噸,現在出水指標其他都好,就ss偏高,要量大就能到10-15,mg/L,加的少就超標大于20,前兩天由于出水氨氮有些高我把表曝機多開了1臺,出水溶氧明顯上升至3-4,氨氮明顯下降,得到了控制,但出現了跑泥,污泥從二沉池出水口泛出,出水ss到1000mg/l,把進水水量減少后得到了控制,但出水跟以前相比有些渾濁,ss明顯高
關于輻流二沉池增加出水堰的計算。。我計算的直徑不能滿足出水堰的固體負荷。。。想加個出水堰。。。但是不知道怎么算。。查了第5冊手冊上沒有相關計算。不知道誰做過類似的二沉池。。希望有計算方法////謝謝拉
比如規范中的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m,關鍵問題是規范中未定義其中的堰長是指有效過水堰長,還是指總堰長呢?《污水處理廠設計與運行》中是按有效過水堰長計算的,而我問了一個設計院的朋友,他們是按總堰長計算的,不知到底按哪個長度來計算?順便把這本書獻給大家看看,里面有很多錯誤,但是我的設計啟蒙書,呵呵!134頁和156頁都有溢流堰計算。我仔細看了一下,計算原則不一樣,確實有問題。
濾池的正常過濾水面標高確定了,出水堰的堰頂標高也確定了,但是出水堰后的出水水面怎么確定啊?是通過水力計算來確定的嗎?還是自己估計的啊?大家都是怎么確定的啊?
目前有個1500T/D的中水回用項目,以前一般是先用UF,再上RO。現在考慮MBR出水水質較好,想直接上RO,不知道技術上可不可行,有沒有這方面的工程實例。
RT!因為出水堰完全是砼結構的,在實際試水中發現局部是高出一點幾公分的,個人感覺相差比較大,但不知道通常允許的偏差是多少?多謝
求助!!!!請教各位大俠,UASB的出水堰的堰上負荷取多少為宜???書上說參考沉淀池的設計,但1.5~2.9L/m.s好像太大了!
最近設計了一個2萬噸的二沉池,直徑38米,選用周進周出中心傳動單管吸泥機,進出水槽合建,根據手冊及廠家技術資料,出水堰負荷為2.4。 甲方看了之后說大于規范要求的1.7,要我改,可是手冊上寫可以在1.5~2.9(第5冊343頁)之間考慮,廠家也說沒有問題,而且附有部分污水廠的使用證明。但甲方還是堅持。 迫于各方壓力,盡管很不情愿的改了,但我還是認為我沒有錯。 以上問題,歡迎各位水友各抒己見!
泵站壓力出水井蓋板所受的壓力如何計算,其跟流量和泵揚程之間的關系是怎樣的?透氣筒截面是如何計算、如何設計的?還有市政污水壓力管線中,壓力透氣井是如何設置的,有說500~1000m設置1個,也有說80~100m設置1個,到底那個正確?有那位達人能幫忙解答?謝謝!
隔油沉淀池出水槽放大圖
向各位水處理高手求救了!我在一家城市污水廠工作,污水廠設計日處理能力是5萬噸,其中主要是汽車行業的工業污水,目前的水量在4w噸左右。主要工藝是一級強化加生物接觸氧化法,而生物接觸氧化法的填料由于成本限制,沒有投加,目前我們廠的進水又攙進了垃圾滲濾液,cod濃度基本上在4w左右,水量在每天200t左右,直接排入我們污水廠處理。現在污水廠的進水cod濃度在450左右,已經超出設計的300,加上填料又沒有投加,曝氣池的停留時間只有5-6個小時,導致污泥沉降太慢,sv在80-90%之間,過一段時間就跑泥了。而且在二沉池出水槽表面還出現了大量白色的粘稠物質吸附在青苔上面,很惡心,像鼻涕一樣。而且曝氣池上和二沉池出水經常有一種很刺鼻的味道,是不是生物體散發出來的?求助各位,給我一個解決沉降問題的解決方法吧,謝謝!
我在《給水工程》第四版304頁看到:出水渠起端水深公式,H= (Q平方÷g÷b÷b)開三次方×1.73,在《水處理工程設計計算》92頁,看到:H= (Q÷g÷b÷b)開三次方×1.73。到底哪一個公式是正確的?