在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?
您好,我是頭一次來,工作中遇到了困難,希望指點指點,不勝感激!我是搞自動控制的,接了一個印染廠的活,中和調節池里的廢水,問題是調不出來,PH不是高就是低到1點多,我懷疑是他設計的問題,廠方只是把原來的管道鑿開挖了個池子,而且廢水直接排放,沒有停留時間,流量變化大我們是按照廠方提供的圖紙設計的控制系統,只是把圖紙要求的調節閥改成了控制閥,PH反應過低跟這有關系嗎??對方加的是95的濃硫酸.1,這種調節池設計本身有問題嗎?2.如果只通過修改電氣這塊可以把污水中和達標嗎?3.要怎樣才能達標呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
帶酸化作用的調節池是怎么回事?調節池主要起到調節水量和均合水質的作用。調節池是用一般用壓縮空氣攪拌,怎么會起到酸化的作用?調節池怎么設計或怎么控制能起到酸化的作用?即帶酸化作用的調節池。感謝大家給予回答。
調節池采用鋼制的圓柱形水罐,直徑8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成傾斜結構,平底是一個直徑2米的圓,在此面上均布帶孔的管,這種結構吸沙是否可行啊。做成什么結構效果好。
在進水PH調節時,請問大家是如何進行調節的?是通過控制計量泵的沖程和頻率進行加酸加堿還是通過APV自調閥進行的?如何針對PH調節過程中的滯后性?
大家好 ,1號調節池目前已經實現自動加堿,pH穩定在7.5左右 ,2號調節池加了5道不銹鋼隔板,結果實際運行過程中,2號調節池的出水下降到6.2左右 ,后端又得重新人工投堿調節,請教下2號調節池pH下降的原因,如何改進
9.28高濃度甘草酸廢水突然進入,COD比平時高十倍,達到3萬;當時沒有接到通知,所以按照平時進水了。9.29發現PH低于6了,于是加堿,由于沒有計算,所以加多了,當時ph到7.6了,沒有進水。9.30早上發現ph直接到10.5,不產氣了。然后計算加酸調節,按照計算沒有降下來。同時工廠放假,沒有酸可以加,用自來水和PAC把ph降到9,一直沒有進水。10.4系統自動循環(水解池和UASB循環)幾天,ph降到7.5,但是產氣很少。UASB出水發黑,以前都是發黃。10.5進一點水,沒有效果,去除率也沒有什么。現在不知道怎么恢復,請大俠指導。
最近接手一個印染廠的工程調試,因經驗欠缺,請幫助分析一下:公司的設計方案所寫:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,溫度=48 度(都是小于等于),但是這都是參考類似印染廠的水質定的。基本工藝流程:廢水--調節池--冷卻塔--水解酸化池--接觸氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,這個流程是別的環保公司給設計的,其中竟然沒有設置污泥回流,并且調節池的調節作用不好。我接手的時候,污泥已經培養了一段時間了,活性污泥絮凝體較多,沉淀性能也算好,顏色呈灰色。操作如下: 曝氣4 小時停2 小時,六小時一輪回。營養物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每兩天投加一次;接觸氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有機肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一
1.江浙滬(或華東地區)有哪些生產廠家2.如何使用石灰3.石灰與氫氧化鈉調節PH對水質有什么影響(水質穩定性能否提高)
莫小區建中水處理站,由于區領導意思吧化糞池改造成調節池,還要具有隔油功能不知哪位大蝦有此經驗?還請多多指教!謝謝?。。?!
芬頓處理法是利用過氧化氫(H2O2)氧化有機污染物的一種高級氧化技術。假設一家化工企業產生的廢水,其中含有大量的有機物和鐵離子。該廢水需要經過芬頓處理以降解有機物,并通過后續的絮凝沉淀步驟去除鐵離子。初始階段將廢水pH調節至3-5的酸性環境,通常通過添加硫酸或鹽酸來實現。芬頓反應:向酸性環境中加入過氧化氫和鐵鹽,促使有機物氧化分解。
我廠正在建一個地上的生活污水調節池,環保公司未給調節池加蓋密封,不知臭味是否會很大?由于廠區面積有限,調節池的位置離車間及辦公室都很近,不知是否會有影響?那位大蝦指點下
本人是剛畢業的電氣學生,正在應聘一家環境工程公司,老總給我了一張電路設計圖,讓我自己看,有很多疑問,請過路的各位前輩指教。圖里的 FJ ZJ指的是什么?特別是FJ,這個器件我查了好多資料都查不到。HD是不是指紅燈?圖里上面一行的ZJ是不是指 進水的機器?下面一行的ZJ是不是 用傳感器測液面,到液面到達一定值的時候就導通連接了,然后亮紅色指示燈?請各位前輩指教,勿笑菜鳥太笨呵,謝謝啦!
我現在有個二級產水4噸的工程,預處理是砂炭軟化,一級采用5支東麗TMG8-400的膜。二級采用4支TMG8-400,原水電導是900,現在一級產水電導12,二級產水電導才9,目前一級出水處還沒有加NAOH,不知道堿加了后二級出水電導是否可以降到3以下?~~還有就是我配的NAOH濃度應該要百分之幾?使用的SEKO的加藥泵~
一個化工制藥園區的工業廢水,在前段考慮設置水解酸化池(池中帶填料),那么請問還需要在前段設置調節池么?如果不設置,水質變化很大的時候是否會對水解酸化池中的厭氧微生物沖擊太大?其實我所問的問題也就是說,水解酸化池能否替代調節池?水解池抗水質沖擊負荷怎么樣?歡迎各位同行交流、指教
污水的PH=12,COD為1000,BOD為300,SS未檢測,這是清洗火車電機的廢水。有沒有做過此類廢水的?廢水中的油污染嚴重么?用什么樣的處理方法這樣的行么?隔油井、兩個隔油池,第二個隔油池中調節PH值。在用生物法處理。有哪位前輩指點一下,謝謝!
調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少?。?不同的水該怎么確定?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大啊! 具體該怎么做?
我剛參加工作,老板就要做一個屠宰廢水的設計,平時日產廢水30立方,過年100立方,平常按8小時算來處理,進水量大時按16小時處理,排水集中在凌晨4小時左右,我怎么確定調節池的大小和停留時間么呢?請各位師哥師姐幫我分析分析
小弟剛出來工作,遇到一個25t/a,20t/a,1t/a,30t/a的生活污水處理量,不知道調節池該怎么設計?