生物反應池(SBR、AAO)與高程計算
圖紙簡介: sbr反應池工藝圖紙,包括平面圖,三個剖面圖,及其構件剖面 投稿網友: zhongqingyu 上傳時間: 2014-03-13
CWSBR與CASS反應池性能比較,兩種工藝同屬于SBR工藝,二者的微生物培養、運行在工作原理上是相同的,但在運行中有以下不同點:一、 CWSBR工藝特點:1、在運行過程中保持恒水位,依靠兩個水力帆改變反應池的體積實現恒水位潷水。 2、水處理過程中連續進水。二、CASS系統工藝特點: 1、運行過程潷水階段水位下降。 2、單個處理單元在潷水階段不進水。從以上兩點我們可以分析到以下結論:1、 兩者在潷水過程中反應池的實際量都是變化的,只不過CWSBR變的是兩側的水帆,CASS變的是水位。2、 由于CWSBR水處理過程中水位不變,所以在運行過程是鼓風機的負荷是滿負荷的,而CASS系統由于變水位所以在一半的時間內鼓風機是輕負荷運行的。3、 由于CWSBR潷水過程要保持恒水位所以就要加大池體平面面積,所以CWSBR工藝比CASS工藝多出一個進水區和一個排水區,進水區的一個功能就是為了緩解潷水階段與CASS工藝一個的主反應區不能進水的問題,排水區的功能就是為了使恒水位潷水器可以工作而設的,在水處理過
摘 要:從SBR反應池的功能出發,通過對現行SBR反應池容積的各類計算方法比較和合理性分析,提出了總污泥量綜合設計法,并以工程算例結果鑒別各類方法的適用性,供設計借鑒。 關鍵詞:SBR池容積 污泥負荷;污泥齡;干污泥總量;沉降距離 SBR反應池池容計算系指傳統的序批式活性污泥反應池,而不包括其他SBR改進型的諸多反應池(如ICEAS、CASS、MSBR等)池容的計算。 現針對存在的問題提出一套以總污泥量為主要參數的綜合設計方法,供設計者參考,詳見:http://www.h2o-china.com/speciality/paper/viewpaper.asp?id=2200
攪拌機是一種非標產品,在選型時我個人覺得沒有太大的區別。攪拌機的漿葉就有好幾種形式,我就不明白什么樣的反應適合用哪種型式的漿葉?還有槳葉的長度如何確定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反應池各種攪拌機的漿葉如何選擇呢?轉速、葉輪外徑、形狀?以及電機功率如何確定?請高手指點一二。
小弟最近在做一個污水廠中水處理工程 絮凝設備選用翼片隔板反應池 無奈手頭沒有相關設計資料 想請教各位大俠有關該池的設計資料或經驗 謝謝了!
我們的是工業污水,我們現在運行的也快半年了。剛開始COD不是很高的時候,污泥運行的還可以。上清液也很好。但慢慢COD的高了 水的上清液就不行了。30分鐘后污泥的沉降速度還是很好的。但是上清液就很渾濁。但要是你放時間長了。上清液還是比較好的。在運行一段時間后 ,現在的上清液是在也沉清不了。我們的COD也就1000左右。PH值在7左右 但是污泥30分鐘后的沉降比是20% 但是還SBR池的泡沫還是很清了 也很均勻的。但也是用部分死泥在表面的。我希望各位師傅們能不能告訴我是怎么回事了?就是上清液很渾濁。
畢業設計需要 不太會畫 1.6 MSBR生化反應池MSBR屬于低負荷連續進水方式。(1)設計參數擬定 —污泥負荷 SBR池四個,每個反應池池數N=1個 排出比 活性污泥層面以上最小水深為: 濃度 反應池深H=4m, 污泥產量=0.75 運行周期n=24h進水6h,2h后開始曝氣曝氣14h,共曝氣18h閑置1h沉淀1h排水2h進水量Q=15 =90 進水COD =2498 mg/L 進水 =781 mg/L(1) 反應池容積 V= =270 m2(2) 反應池表面積反應池水深H=4m,則表面積S= (3) 反應池的邊長 取反應池的長L=10m,則寬B=6.8m,取7m。(6) 排水結束時水位: 基準水位: 高峰水位: 溢流水位: 污泥界面: (7)污泥產量 剩余污泥的含水率為99.2%
圖紙簡介: 污水處理廠采用sbr工藝,圖紙內容包括平面圖、剖面圖、曝氣系統圖、基礎大樣圖。 投稿網友: yangxue07_ 上傳時間: 2014-05-20
生物反應池出水污泥混合液放置一天一晚后變成這樣,請問各位老師是什么現象?
小弟正在做畢業設計 選了DAT-IAT工藝,一直找不到相應的圖紙,查的資料上只有示意圖,請問各位高手能幫幫我嗎?小弟我感激不盡…… 我的郵箱:hno3ice@163.com
設計參數:1。 SBR池的容積負荷為0.36KG BOD/M3*D,有效容積180M3。2。 進出水BOD5為200ML和20ML,平均污水量為15M3/H。3。 調節池有效容積93M3,停留時間6.2小時。問題:1。 SBR池的深度是否和水力負荷有關?如何確定?2。 SBR池計算是按接觸氧化法?還是按生物法?
我的畢業設計是城市污水處理,我用的是SBR法,算到泥線時,SBR池的污泥量不會算,哪位幫我一下??有設計例子嗎?可以給我參考一下嗎?
論文簡介:介紹了綜合池的兩種結構與運行方式,連續式進水,出水工藝;間歇式進水、出水工藝與CASS池的聯系和區別,間歇式進水、出水(同時進行)工藝與SB 投稿網友:blueslovezjj 上傳時間: 2013-04-22
請大家幫一下忙!!!我需要知道網格反應池的扁鋼做成的網格厚度的設計要求或規范??我現在急需,希望大家幫下,最好就是發那個文件上來,也可以發到我的QQ:349568727
日處理能力15T/H 有能做這個的廠家嗎?4個加藥池,四個反應槽。現在信息過期.........謝謝[ 本帖最后由 hailanepsun 于 2009-4-15 10:01 編輯 ]
氣浮-水解-sbr sbr 氨氮進水80mg/L 現出水70左右 cod出水80mg/L sbr運行 泵小 進水同時曝氣6個小時,再曝氣1.5小時,沉淀1.5小時,排水1.5小時, 然后在進水水解 出水 ph為7.5 sbr 池污泥沉降比60%,現在泥不太好 沉降慢 請問運行怎么調整 氨氮要求10以下,,QQ137405570
公司廢水是油墨廢水,樹脂廢水,乳液廢水,三種廢水混合處理。SBR池的SV偏小,只有17%左右,而且有減小的趨勢,為了固定排水時間,上個禮拜把曝氣時間由480分鐘改為540分鐘,沉淀時間由90分鐘改為120分鐘,更改之前是SV在20%,是不是污泥老化了?現在SBR進水在350-400之間,但出水卻是200左右。運行工藝:隔油-酸析-fenton-混凝沉淀-氣浮-綜合調節池-厭氧-sbr從上星期開始向sbr池投加面粉,每天加約5斤,sbr池約45噸水到現在sv還是沒升上來,還一直在下降圖片里的是我今天早上去的sbr池的水樣,是不是污泥有點解絮?各位大蝦幫幫忙,很急!!
求助!!!污水處理廠,以生活污水為主,A/O工藝,進水平均CODcr在400左右,氨氮25左右,生反池污泥濃度3400左右,出水平均30左右,氨氮1以下。近日,生反池突然產生大量白色泡沫,MLSS在2800左右,出水COD和氨氮上升很快,出水渾濁。進水COD正常,pH也還行,求問為什么會發生這種情況。應該如何處理?
處理餐飲業廢水用SBR法,但要求將所有設備和構筑物埋在地下,可以將SBR池封閉埋在地下嗎?另外用一套設備專門由來充氣,可行嗎???