我們的電鍍廢水想用芬頓法進行預處理,請問調節池的pH范圍最佳控制范圍為多少?亞鐵和雙氧水的投加控制比例大概是多少?如果藥劑投加量過多有什么辦法解決?
做芬頓處理廢水的實驗,反應完靜置后水體顏色是紅棕色,但表面有大量的氣泡,浮渣,將水排下沉淀池后池子表面有大量的氣泡,攪拌一段時間后消失。加氫氧化鈉溶液調PH至8-9之間后生成灰綠色沉淀。絮凝沉淀后上層較清澈,但是水質比較黃,不知什么原因?求大神指導!!謝謝
廢水COD約750 氨氮 180 左右 這三個的加藥量分別為 900/1800 1200/3600 1500/6000 (雙氧水/硫酸亞鐵),混凝時調ph至9.5 為什么會是這樣的 感覺鐵完全沉不下來啊,求教?
進水COD極高,有十幾萬,主要有甘油、酚類、可溶性有機樹脂,氯化鈉等,生化根本無法承受,在預處理時用芬頓,但效果很差,藥量少了根本不起反應,藥量多了產生大量泡沫,且COD也沒有明顯降低,說明雙氧水都無效分解了,而且當亞鐵少了,雙氧水反應不完,中和時有大量泡沫,亞鐵到位了,出水紅棕色,且泥量較少,應該說明鐵沒有進入沉淀,不知如何是好,想請高手指點。另,反應pH為3左右(高于3.5雙氧水就不分解了),中和時pH調到8~9(不管是3價鐵還是2價都應該沉了,但實際似乎就是不沉)。還有,有時反應期間大量放熱是否正常?
這兩天我在做芬頓法去除COD試驗,試驗原水為曝氣池出水,COD在500左右,按照資料的說法COD去除率最高能達到70%左右。我按照資料上的方法做了幾次試驗之后發現COD并沒什么降低,但是澄清和去色效果還是很不錯,我想問下大家在哪個環節出現了問題。具體試驗方法如下:在1000ml燒杯中加入1000ml原水,用硫酸或鹽酸調節PH到4在酸性環境下反應,加入900mg硫酸亞鐵和1.5ml雙氧水,攪拌反應30分鐘。30分鐘之后用氫氧化鈉調節PH至10以終止反應,靜止沉淀后測上清液的COD。
大家好: 實驗過程如下: 堿廢水蒸出水共有400ml,COD值為2411.6mg/l,PH值為11.47。 用濃硫酸調節蒸餾出廢堿水的PH值至3.2后,加入硫酸亞鐵3.84g和雙氧水1.92g,常溫攪拌30分鐘,溶液顏色為暗紅色。取出100ml溶液,用NaOH調節PH值到6.7,顏色為紅褐色,產生大量懸浮物,靜置10分鐘后,溶液分為三層,上層為懸浮物,中層為透明清液(①樣),下層為沉淀。繼續調節PH值至8.1,30分鐘后下層為沉淀,上層為清液(②樣),沉降比為50%。另外的300ml溶液在37℃的條件下繼續攪拌30分鐘后,加NaOH調節PH值到7.1,靜置30分鐘后,溶液分層,上層為清液(③樣),下層為沉淀,沉降比為50%。 檢測3 個水樣的COD基本沒有變化! 請各位專家指導此實驗過程及試劑用量! 謝謝^^^^
廢水為高壓蒸汽清洗油罐車后的廢水,COD在30000左右。將pH調到2.5左右,加入雙氧水,水就變成了紅黑色,繼續加入硫酸亞鐵后反應劇烈,調節pH值到堿性時無明顯氣泡產生,但是水仍成黑色加入絮凝劑后無法絮凝不分層。求各位大神解釋下 是怎么回事?