大家好,我是新手,問個簡單的問題,我看了好多處理廢水的方案,好多工藝都是曝氣池前面+水解酸化池,1問:怎么不直接用厭氧UASB等產生沼氣的方法2問 水解酸化就是厭氧處理工藝的前半部分流程吧
我們公司是做雞肉屠宰及深加工處理的行業,污水處理工藝是汽浮+水解酸化+二級生物氧化,工藝都是室外建筑,困擾我們多年的就是調節池和水解酸化池的臭味,請教各位親們,咋辦?
1、比如COD都是900的水,用活性污泥法處理,A的BOD是400,B的是300,那如果容積負荷一樣的話,B的池容就是A的75%?工業廢水能單純的這么考慮嗎?如果不是這么考慮的話,為什么?兩者最終處理完了會差多少的cod2、很多曝氣池之前,會設計所謂水解酸化池,活性污泥全部或部分回流到這里,起到水解酸化的作用。也有的是水解酸化是污泥床形式的,使得水解酸化菌不進入曝氣系統。但是,厭氧,比如IC前面的水解酸化就沒有泥,這的確也能實現水解酸化,因為接觸的一些蔗渣噴淋水,從料場出來的時候就已經酸化了。那既然這樣曝氣池那里的水解酸化為什么還要投泥?或者說,為什么還要設置水解酸化,因為從格柵開始,經過調節池、初沉池就已經水解酸化了啊?還就差水解酸化池中的那4-8h?
水解酸化池采用頂部進水,沒有進行配水,需要設置液下推流器進行推流。池體尺寸是5.2×10m,請問,應該選用低速型的還是高速型的?為什么?
小型污水處理站,日處理量1400噸,水解酸化池應長期人為曝氣導致變成了生物池,污泥不能進行硝化,現在想重新培養污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 為62左右,氨氮長期33-37之間,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己嘗試用30%的鹽酸,但小劑量試驗都是直接將PH降到1. (測量工具只有幾個量筒,進水COD通過水測在線測試為120-170之間,污水性質為城市污水。只能通過量筒測量SV。)
水解酸化池和厭氧池的區別
水解酸化池是污水處理過程中的一個重要環節,其主要作用是通過厭氧微生物的作用,將大分子有機物質轉化為小分子有機物質,從而便于后續的生物處理過程。 填料在水處理工藝中通常用來增加生物膜的附著面積,提高處理效率。在水解酸化池中,填料可以提供更多的表面積供微生物附著,從而增強分解有機物質的能力。此外,填料還能促進污泥的絮凝,提高沉降性能,有利于去除懸浮固體。 然而,是否需要在水解酸化池中安裝填料,需要根據具體的處理需求來決定。在某些設計中,水解酸化池可能通過優化池體結構和攪拌條件來提高處理效率,而不一定需要安裝填料。如果確定需要安裝填料,應選擇適合水解酸化工藝的填料類型,并考慮其對池體流動性的影響,確保不會對污水處理過程造成不利影響。
隨著我國經濟的快速發展,工業、農業及生活污水的排放量逐年增加,污水處理成為環境保護的重要課題。水解酸化池作為一種高效、節能的污水處理技術,其在生物污水處理中發揮著重要作用,它通過厭氧水解和酸化作用,提高了污水的可生化性,為后續的生物處理提供了良好的條件。同時,水解酸化池具有操作簡便、運行成本低等優點,是污水處理系統中不可或缺的一部分。 一、水解酸化池的運行原理
本人設計一個日處理12000立方米的矩形酸化池,初定為設兩個池子查閱許多書籍仍不得布水設計的方法,在此求教各位高人:水解酸化池的布水設計,最好有實例的計算過程。萬分感謝!
本人環境工程畢業,正在做畢業設計。涉及情況如下:某中藥廠中成藥廢水,3000m3/d,工廠實行8小時工作制,COD 1038.2mg/L、SS 417.4mg/L BOD5 230mg/L BOD5/COD=0.2214,可生化性較差,必須設置一水解酸化池,以利于后續處理。要求達到二級標準。 擬采用水解酸化-SBR工藝處理該廠廢水。3池,每池8小時3周期工作。 該水解酸化池也兼作調節池,可是我不知道這個調節水解酸化池該設計得有多大,其水力停留時間該為多少。在www.cnki.net上找了一些相關的文獻,也查了不少設計書籍,沒有發現和我所設計的污水相類似的,看到的情況是生活污水,一般HRT為2.5-4小時,一些工業廢水也有10.7小時的。今天和指導老師交流的時候,還說我的這個調節水解酸化池得儲存一天半或者只要一天的水量,其HRT可能就是一天多了。他要求我繼續找資料,找研究性的論文,一定要有設計的依據或者實際的例子。設計是要求符合規范或者實例的。 懇請哪位專家幫助我,需要廢水水質和我的設計資料差不多的,最好能有設計的依據,水解酸化池后BOD5&COD的變化情況,
各位兄臺。。水解酸化池停留時間多少比較合適??查閱了很多資料。從3.5h~2d不等。。本工程有部分污水是單獨輸送入廠的開發區工業廢水。。需要預處理。。考慮水解酸化池。HRT設置多少比較合適呢。。。
調節酸化池:進水COD:800,出水COD:500,SS:進水200,出水暫無法測出.請高手指教,酸化池內COD的污泥轉化率可能為多少?即???kgss/kgCOD.
RT以前水解酸化池從未出現類似情況,現在每天都浮泥,而且很厲害,嚴重影響后面的生物濾池的運作,使反沖洗間隔時間縮短,怎么辦?
現在在論壇上看到很多關于印染廢水及脫色的問題。本人現在也在接觸一個印染廢水,先想問一下各位一般水解酸化池HRT設計為多少,能使后面的接觸氧化階段盡量不反色?另外水解酸化池的調試啟動大概要多久,培菌有何要求。現將接觸氧化池兩單池改為水解酸化池,微曝氣。不知啟動是否更快?
請大家就水解酸化池的設計參數和運行與控制發表看法:1、水解酸化池設計負荷以多少合適?哪些廢水合適用水解酸化工藝?2、水解酸化池以什么方式布水才均勻,不會出現死角;排泥方式及周期。3、為確保水解酸化池的正常運行,還需要控制好哪些參數?4、各位有現在運行成功的案例和圖片,發上來大家鑒賞。
水解酸化池設計計算軟件自己剛設計了一個,這個蠻方便的
我的工藝生化部分先水解酸化,后A2/O,進生化的水pH8.5左右,比較穩定。目前是間歇地進水然后水解酸化池,前幾天運行時pH在7.4-7.5的樣子,近幾天跑到7.8左右了,而且冒的泡泡也少了,這是不是說明水解酸化池里面的產酸產甲烷過程都有所抑制了,有什么改進調整的法子沒?其中的COD在2000多,總鹽量在7000多。還有我的好氧池里,pH在7.8左右,其中的COD在500左右,總鹽量有4000多。主要我是想知道水解酸化池和好氧池的這個pH是否合理正常,如果不合理正常,需要做下什么調整希望各位前輩指點一下
現階段遇到一個制作冰糕的企業的污水,該污水站工藝流程如下:人工格柵、調節池、氣浮、水解酸化、UASB厭氧池、一段曝氣池、二段曝氣池。現階段遇到的問題主要是關于Ph。我將進入氣浮的進水ph調至9~10,結果到水解酸化后ph只有6了,再進入UASB后,ph就更低了,于是就開始提高氣浮進水口ph,然而依然是水解酸化ph低到6,我又選擇將以前只用片堿的調試方案改為一部分片堿和純堿,效果依然如此,為何ph掉的這么厲害呢?